鑄鐵工作臺配料缺陷,金屬配料不當、溶劑處理及添加物未按規(guī)程操作導致鑄鐵平臺熱裂、夾雜及組織異常。
鑄鐵工作臺毛坯缺陷,毛坯在清理過程產生機械損傷。
鑄鐵工作臺的混砂缺陷,型砂、芯砂混制不當而產生的缺陷,比如型砂配方不當導致表面粗糙缺陷。鑄鐵工作臺造芯廢, 由于砂芯尺寸及形狀偏差
鑄鐵平板出現(xiàn)尺寸不合格缺陷。
防治措施;
采用掃描電鏡和能譜分析儀分析了缺陷的類型、產生條件與原因。分析認為:在高溫鐵液作用下砂芯產生了大量的N2或H2,從而形成混合性裂隙狀氣孔。通過將樹脂加入量降低至1.5%~1.7%,尤其是將聚乙氰酸脂加入量控制在0.7%~0.85%,降低冷芯盒砂芯的烘干速度,保證冷芯盒砂芯的烘干時間在60 min以上,減少了鐵液中的w(N)、w(H)量。生產結果顯示:殼體鑄件再也沒有出現(xiàn)同類氣孔缺陷。
鑄鐵工作臺澆注缺陷,澆注工操作失誤造成缺陷。比如澆包內金屬澆量不足造成未澆滿。